1 事件经过
2007-8-10T20:10,某厂#3机 #2抗燃油泵运行中“电流不平衡保护”动作掉闸,#1抗燃油泵在联起过程中保护动作掉闸,运行人员强合#3机#1、#2抗燃油泵,均未成功,造成#3机组停机。
2 事后检查情况
#3机#1、#2抗燃油泵电机保护器为北京展杰科技发展有限公司生产的BH-C70型电机保护器。#2抗燃油泵电机保护器上 “不平衡”动作指示灯亮;#1抗燃油泵电机保护器上“启动失败”指示灯亮。联锁逻辑为#1抗燃油泵掉闸后,联启#2抗燃油泵,反之亦然。
3 简要分析保护动作过程及原因
3.1 #2抗燃油泵掉闸
根据录波器上调出的历史趋势分析,当时的运行方式为#2抗燃油泵运行,#1抗燃油泵备用。#3机组负荷增加,抗燃油系统油压降低,#2抗燃油泵电机电流增大,二次不平衡电流增大超过整定值,“不平衡”保护动作。
原因分析:(1)抗燃油泵正常运行电流为28A时, CT二次不平衡电流为0.07A,当抗燃油系统油压变化引起电机电流增大时,二次不平衡电流也随之增加,如电机电流大幅增加,其暂态过程也将增加二次不平衡电流,此电流如达到不平衡保护电流动作值0.2A时,保护将动作,动作时限为1S。(2)抗燃油泵选用的是仪用CT,B相串接了就地电流表及去主控室的电流变送器,虽保证了测量精度,但负载特性处于临界状态,使二次负载不平衡,加重了不平衡电流的产生。
3.2 联启#1抗燃油泵失败
在#1抗燃油泵联锁启动过程中,电机电流突然增大,不平衡电流达到动作值,保护动作跳开关,运行人员在中控强合多次不成功(因电机保护器未复归),电机保护器等待15S后,“启动失败”保护动作,并保留信号。
原因分析:(1)该电机保护器动作一次后,必须复位后,电机才能被启动,导致了运行人员强合多次不成功。(2)抗燃油泵电机额定电流为56.8A,启动失败保护动作条件为:在保护收到启动指令(无须保持)后15秒内,电机启动电流未达到整定值40A时,启动失败保护动作。
4 整改措施
4.1 将电机保护器“不平衡”保护退出。其速断保护、短路保护、接地保护完全满足要求。
4.2 将抗燃油泵电机保护器的“动作报警”及“远方复位”通过屏蔽电缆接入DCS。使运行人员能及时发现故障,及时复位保护器,为泵的联合或强合作好准备。
4.3 做好对运行、检修人员的培训工作,使其提高应急处理事故的能力。
5 对该起停机事故的思考
对于类似于抗燃油泵之类的重要电机,其二次回路应制定严格的措施保证在机组运行中的安全可靠。
5.1 电流互感器的选用:严格执行保护用0.5级绕组,仪表或计量用0.2级绕组。杜绝保护、仪表共用CT的情况,所用CT要做变比、伏安特性,满足要求后方可使用,保存实验数据。
5.2 电机保护的选择要以可靠,简单为原则,满足要求即可,尽量减少保护误跳的可能。
5.3 电机、保护器状态信号及远方复归可靠上传至中控,以使运行人员能时实了解电机运行状况、发现问题并及时处理。
5.4 机组停运检修时做联锁试验及保护器的校验工作,保证保护及回路完整,并将试验、校验报告存档,以备事故时分析问题,及时处理。
5.5 检修、运行人员加强对设备二次回路的巡检。
6 结束语
经过整改,再未发生类似的停机事故。低压电机由于其电压等级较低,往往被检修人员所忽视,甚至某些重要电机的保护也未能引起工作人员的足够重视。通过这起停机事故,应举一反三,将工作做实做细,不放过任何漏洞,方能确保设备、机组的安全可靠运行。